山东 万达环保设备 供应 锅炉单机收尘器
锅炉单机收除尘器试运行过程中的故障及处理
1、离线阀故障处理
锅炉单机收尘器试运行初期,除尘器顶部的6个离线阀经常出现故障,开关动作缓慢,有时甚至无法动作。因吹灰系统设计为离线吹灰,每次系统吹灰时离线阀关闭,若离线阀异常会影响滤袋脉冲喷吹系统运行,导致滤袋上的积灰增加,从而使除尘器运行压差增大。为保证系统的安全运行,岗位操作人员必须就地手动控制开关,工作量很大,影响安全生产。
为了及早解决离线阀动作缓慢的问题,车间在联系除尘器厂家到现场检修的同时,积极寻找故障原因,经过检查发现离
线阀上部的电磁换向阀内部出现污垢,使阀杆动作不灵敏,同时离线阀上、下的限位器松动变形。通过更换新的限位器及清
理电磁换向阀后,提升阀运行正常。因新设备建设过程中不可避免会残留一些焊渣,为防止出现以上类似情况,操作人员定
期用仪表风清理,避免焊渣污泥堵塞阀体,经过处理,目前运行状况良好。
2、吹灰引起炉膛压力波动的处理
布袋除尘系统调试初期,将其自动吹灰设置为定时模式,吹灰间隔时间设定为80min,因此时锅炉负荷只有不足50t/h,
负荷率较低,粉尘量较少,在吹灰时间间隔内,系统压差一般只能升至600Pa左右,吹灰结束后压差降至350Pa左右,因此,在此负荷附近设定80min定时吹灰过于频繁,影响布袋的使用寿命。因考虑到锅炉煤质及负荷变化后灰量都会发生变化,若采用定时吹灰需频繁修改吹灰设定时间值,车间目前无修改时间值的专用软件及配套手提电脑,因此决定将定时吹灰模式改为定压差吹灰模式。
此套脉冲布袋除尘器设计压差值为1000Pa,为减少吹灰次数,最大限度地延长布袋的使用寿命,车间将差压吹灰模式的压差值设定为1000Pa。模式转换后自动吹灰时间间隔延长至3h左右,当布袋除尘系统差压值达到1000Pa时,吹灰系统自动投入运行。压差吹灰模式运行不到2天时间,锅炉岗操作人员多次反映炉膛压力波动大。查看煤粉炉炉膛压力DCS历史曲线,发现炉膛压力出现阶段性波动,而且波动具有规律性,一般先出现瞬时正压波动,继而又出现瞬时负压波动,正负压波动有时达到200Pa以上,威胁到锅炉的安全运行。
分析原因:布袋除尘器吹灰模式设计为离线吹灰,达到吹灰条件时,布袋阻力较大,吹灰过程中离线阀依次关闭6个净气室出口,减小了烟气的流通面积,进一步增加了系统阻力,因此吹灰刚投入的瞬间,布袋差压瞬时值可高达1300Pa左右,此时不及时开大引风机挡板,炉膛就会出现正压现象;随着吹灰程序的进行,布袋阻力逐渐减小,在停止吹灰瞬间,离线阀打开,增加烟气的流通面积,整个除尘系统阻力较小,吹灰结束后压差值一般降至300Pa左右。系统差压模式吹灰前后压力变化值在1000Pa左右,波动较大。75t/h煤粉锅炉引风机为手动调节,人工调节具有局限性,很难在吹灰的短时间内调节引风机挡板使其适应压力的波动。
针对以上现象,车间采取以下处理措施:①降低吹灰前后压差,将原压差设定值由1000Pa降为850Pa,这样吹灰前后布袋压差变化值降为750Pa左右,大大减小了对炉膛压力的影响;②加强岗位联系,达到吹灰条件前及时联系锅炉岗,加强炉前监控,及时调节。经过以上措施,布袋除尘器吹灰时锅炉基本能保证炉膛压力波动在100PaZ内。
为彻底解决脉冲布袋收尘器吹灰时引起的炉膛压力波动,车间经过调查研究,发现部分电厂采用在线吹灰模式,吹灰过程对炉膛压力影响较小,后经与厂家联系,经技术论证后将离线吹灰可以改为在线吹灰。系统吹灰模式改为在线吹灰后,吹灰过程中离线阀不关闭净气室出口,烟气流通面积没有变化,吹灰前后系统阻力变化很小。在线吹灰模式投用后,布袋除尘器自动吹灰时对炉膛压力的影响已经大大降低。
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